一检查,属于模型问题,和真车无关。
模型的管道为了匹配车型,自然不可能做多厚实,而且因为没办法做特别小的无缝钢管,部分管道是加热锻接的,强度存在缺陷。
放在真车上,即使真的有类似危险,因为有驾驶员随时监视压力表,也能避免爆管。
甚至可以想象这个东西的完全体,能在7‰坡道的路段拖拽上千吨的东西飞奔,在这样的总重量下,一切的工件加工缺陷都会被无限制放大。
有了这一轮的极限测试,组员终于服了,不敢再想着一步到位。
爆管模型修好,给吃瓜群众去玩,本茨一班人开始弄缩短版机车。
不去最求缩小几个百分数,从最最简单的结构开始,锅炉里勉强够塞下只有一点点长度的二次加热弯管,蒸汽压力放低,可以用更薄的管子,刹车完全没用到气闸,就是直接拉闸后断开动力并放下刹车器摩擦动力轮。
因为过于简单,最后做出来称重换算后,得出的真车整备重量只有九吨!
这东西的动力弱得可以,只能拖一截带满负载的平板车,爬坡还十分费力。
不过和人力手摇车相比,居然还是有点优势,100千克的配重相当于真车二十吨货物了,而铁路局现在要运二十吨货,至少要配三个手摇车头。
弱者和强者的对照测试结果有了,接下来就到了办公室讨论与设计环节。
该过程还专门请来了铁路局、铁厂、风谷机械厂、双石机械厂的相关人员,铁路局商量需求,其他的都是制造工艺方面的问题。
经过长时间的讨论,最后决定做一款约两百马力,整备重量低于四十吨的机车,设计难度合理,生产难度适中,也能满足铁路局现阶段需要。
不过即便有这么多厂子参与,要求放低到这个程度,真弄出来也不容易。
首先本茨团队要做设计工作,设计中要根据已有的模型测试情况,确实保障四十吨级机车的全工况需求,之后还得有模型测试和调整修改。其他厂家在这个时期就要开始零部件的生产工艺摸索,重工厂自己也有很多异形件要弄,如果技工做不出来或者做得太慢,甚至还需要专门弄新结构的机床。
等各工厂能弄出纸面要求的零部件,生产、组装、上路测试,哪怕一切都很顺利,全部弄完少说也要半年。
你是天才,:红甘泉: